在東風鍛造有限公司忙碌有序的車間里,有一個身影始終活躍其中,他就是鍛一作業部的生產工長王慶寶。2024年度,憑借著突出表現,被鍛造公司評為“優秀員工”。
2024年,鍛造公司面對市場的急劇變化,在新品開發上突飛猛進,某扭轉曲軸作為鍛一作業部剛上量的重點產品,在短短半年時間內,班產量從 400 件一路躍升至 680 多件。與此同時,新品鏈輪塊在 3 個月內班產實現翻番。這些關鍵產品的快速上量,猶如強勁的東風,極大地支撐了鍛造公司業績改善。而在這一系列亮眼成績的背后,王慶寶的默默付出起著無可替代的重要作用。
初見王慶寶,他為人謙虛溫和的形象深入人心。然而,一旦投入工作,他辦事極為利索的一面便展露無遺。每天,他總是忙碌地穿梭于生產現場的各個角落,在同事們眼中,他早已成為作業部現場管理的領頭人。他深知自己肩負的責任重大,因此常常扎根于生產現場,與工人們一同摸爬滾打。2024 年以來,在他的不懈努力下,作業部生產效率實現了大幅提升。
“一切為了交付!”這個鍛造公司現場管理的核心理念,被王慶寶深深銘記于心,也時常掛在嘴邊。鍛件能否按時產出?生產品種能否正點上線?突發異常后備用品種能否快速補位?這些都是他每天都要在心中盤算重點工作。為確保萬無一失,每一個品種上線前,他總是深入現場進行核查確認,將所有工作做在生產前面,不放過任何一個細節。
生產一線的改善者
2024年12 月的一天,一場突發狀況打破了鍛一作業部的平靜。5#4000噸鍛壓機突發故障,而交付任務迫在眉睫。王慶寶接到信息后,第一時間奔赴現場。他深知此次故障的嚴重性,一旦處理不當,將會嚴重影響生產進度,進而影響到對客戶的交付承諾。他迅速做出決定:絕不能將問題拖到夜班,必須保證夜班正常生產!
說干就干,他一邊緊急聯系鍛造公司的技術專家尋求支持,一邊親自上陣,帶領大家投入到緊張的搶修工作中。連續奮戰 6 個小時后,故障很快排除,成功保證了夜班生產的順利進行。那一刻,他疲憊的臉上露出了欣慰的笑容。
面對排產的不均衡問題,王慶寶充分展現出了他靈活應變能力。他結合鍛造公司的實際情況,采取迂回方案,有效提高了設備負荷均衡,降低了資源浪費。在他的帶領下,2024 年鍛一作業部設備綜合效率水平較上年度提高了 12%。
在王慶寶的心中,“人人都是管理者,人人都是改善者”。2024 年,他充分發揮團隊的力量,帶領改善團隊積極開展工作。
通過對鏈軌節模具工藝優化,縮小了模具異形孔直切面積,有效減少了沖孔毛刺的產生,大大降低了打磨強度。對 3# 夾持器固定方式和定位基準的改善,更是極大提高了工裝穩定性,生產效率得到大幅提升。
這一年,王慶寶個人改善項目達到 38 項,其中工廠的 C 級改善就有 7 項,他以實際行動詮釋了鍛造公司所倡導的創新與進取精神,為技術革新和生產優化樹立了榜樣。
現場生產如同永不停歇的鍛錘,周而復始地運行著。而王慶寶就是一個不知疲倦的奮進者,始終以永不停歇的精神,在鍛造公司生產任務的完成而努力奔跑。
開年以來,鍛造公司的生產面臨嚴峻挑戰,鍛一作業部的產能成為生產瓶頸。面對交付的壓力,王慶寶每天他思考最多的就是如何戰勝這只“攔路虎”?在經過仔細摸排和調研,他協同制造部門開始了大刀闊斧地改善:首先是提高工裝轉換效率和自動化應用,并根據設備產能優化產品結構,既量體裁衣制定設備固定產品,又結合排產不均衡性明確短期迂回品種,打造了一個靈活快變的生產平臺,為鍛一作業部實現“開門紅”立下首功。
【供稿:蔣文】